某铜选厂日处理量为1200t,起初该生产能力还能够满足工业需要,但随着铜原料需求量的增加,该厂不得不采取一些措施来提高生产能力。慎重考虑之后,该厂从多碎少磨角度出发,采取了改造破碎设备,降低破碎成品粒度的方法,生产能力的提升效果显著。
破碎流程设计为三段一闭路,粗碎为600mm×900mm颚式破碎机2台,中碎为圆锥破碎机1台,细碎为圆锥破碎机3台,筛分设备为1250mm×2500mm单层振动筛2台,筛孔尺寸15mm,产品粒度12mm。
破碎设备改造的宗旨是在原设备的基础上进行增加设备或调整设备规格,既不扩建厂房,又不大动设备而是充分利用设备能力达到提高生产能力和降低产品粒度的目的。对现场设备的详细调查结果是:粗碎设备能力可以满足新设计能力,而中、细碎设备能力不足,中碎需增加1台标准圆锥破碎机,细碎因产品粒度降低,返砂量约增加50%需要将3台Φ900mm短头型圆锥破碎机改造为3台Φ1200mm短头型圆锥破碎机,并增加筛分面积,把单层筛改造为双层筛,提高筛分效率和降低产品粒度。
按新设计的方案,破碎要完成提高处理矿量和降低产品粒度的双重任务,作业时间不能增加而每个班的处理矿量要提高100t,细碎机的排矿口尺寸还要调到8~10mm才能提高筛分效率。这就要求从破碎工艺上做到:
1、加强手选,把好头一关;
2、提高除铁装置的除铁能力,保证除铁装置不出毛病;
3、提高筛分效率,减少循环量。
原设计的筛孔尺寸15mm,实际投产后筛孔尺寸一直在18mm左右,只是在近几年提倡多碎少磨的原则下,才把筛孔尺寸逐步降到15mm和12mm,产品粒度-10mm占93%以上。原来采用单层筛,筛子磨损快,10天左右要更换次新筛子,还经常出现筛子磨损后跑大块现象,影响磨浮工段的生产。后来把单层筛改造成双层筛,并增加筛子面积20%,上层筛孔尺寸25mm,使粗颗粒不流入下层筛,可以减少下层筛的处理量,提高了筛子的使用寿命和筛分效率,下层筛的寿命由原来单层筛的10天左右提高到30天左右。
由上述可知,该矿厂通过对破碎设备进稍许改造,破碎产品粒度随之降低,从而使生产能力得到了明显的提升。可见,改造破碎设备降低破碎产品粒度不失为一种提高生产能力的可靠有效的方法,值得广大用户效仿。
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